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镇海炼化 能效为王
2013年12月25日 17:56   来源于:中国石油石化   作者:杜志炎   打印字号
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   在国内成品油价格严重倒挂、炼化企业普遍亏损的情况下,2012年镇海炼化仍然实现利润31.6亿元,在业内一枝独秀,连续两年获得了中国石化“特别贡献奖”。

  文/杜志炎

  因为研究出一套测算方法,梁永伟成了镇海炼化小有名气的“能耗精算师”。梁永伟琢磨出的装置能耗的测算方法,测算的实时能耗与实际能耗基本一致。有了这套方法,运行部对装置能耗的准确管控,节能增效又多了一种手段。

  镇海炼化是我国最大的炼化一体企业。把技术进步与清洁生产、节能降耗和资源综合利用贯穿于公司发展全过程,将经济活动由传统的“资源—产品—污染排放”向先进的“资源—产品—再生资源”重复运用方式转变,大大加快了迈向“生态型企业”的前进步伐。2012年,镇海炼化炼油综合能耗为45.92千克标油/吨,比上年下降0.25个单位;乙烯单位综合能耗为543.9千克标油/吨,比上年下降9.51个单位,成为全国唯一吨油完全费用低于100元、吨化工产品完全费用低于1000元的炼化企业。

  企业内部的“食物链”

  在乙烯工程建设之初,公司总经理江正洪就提出,镇海炼化生产管理要从“炼油思维”向“炼化思维”转变,同步启动“炼化一体化”优化,从“馏分管理”向“分子管理”转变。大炼油与大乙烯的互动优势,按不同分子结构精确定位物料流向,使炼化装置原料形成“食物链”,努力提升每个分子的价值。

  经过不断完善,镇海炼化逐步完善形成了由“常减压-加氢精制、加氢裂化(催化裂化)-硫黄回收”、“炼厂干气-氢气-乙烯裂解原料”等“高利用型内部产业链”,最大限度地做到物尽其用。仅乙烯、炼油之间氢气、蒸汽的综合利用,就减少能源消耗15万吨标煤/年。

  针对高含硫、高酸值的劣质原料特点,镇海炼化不断降低汽油、柴油和航空煤油等产品中的硫和烯烃含量,成为全加氢型炼化企业。按原油加工量2200万吨/年计算,可减少污水量55万吨/年,减少碱渣约4.5万吨/年。

  为适应高硫油加工量增加及产品质量提升要求,镇海炼化巧妙地将停用的以渣油为原料的合成氨装置,改造成以渣油和煤为原料的制氢装置,停用了两套石脑油制氢装置。据公司化工部副主任严仲彪介绍,渣油制氢成本比石脑油制氢成本低30%。装置改造投资2000余万元,年产生经济效益一亿元以上。

  “只有放错地方的资源,没有真正的废弃物。”这是镇海炼化的资源配置理念。传统意义上的“三废”,在这里成了装置“食物链”中的原料。安全环保处处长瞿滨说,公司不断强化管理和技术改造,实现了“三废”的资源化循环利用,每年可以创效4亿元以上。开发“节水减排成套技术”,实现了污水的污污分离、分质处理、分级利用,公司吨油新鲜水耗量和吨油污水排放量由“十五”末的 0.42吨、0.07吨下降到0.28吨和0.056吨,实现高水平持续下降,保持了国际领先。

  科技成为节能“利器”

  最近,由镇海炼化和华东理工大学共同研发的“裂解炉裂解深度控制与实时优化软件”顺利投用,乙烯裂解炉裂解深度实现实时控制。技术人员通过模拟软件计算出最佳裂解深度,输入后软件将自动与现场在线仪表分析出的实际产品含量进行比对,不断调整裂解炉出口温度,从而使裂解炉裂解深度由定期优化转化为实时优化。提高乙烯和丙烯产量,降低了单位能耗。

  公司副总工程师陈伟军说:“我们从源头上确保新建、扩建装置能耗达到国内乃至国际先进水平。重视过程管理,跟踪落实装置节能项目进展情况,实施利用实时控制系统实时监控,实现全公司能源消耗预警,并全面开展装置节能诊断,增加主要用能设备、节能设施投用等在线监控,确保用能及时调整优化操作。”今年上半年,他们通过实施电站给水降压、给水泵叶轮改造等措施实现节能,停用一台给水泵年节电1700万千瓦时,约1110万元。循环硫化床(CFB)锅炉通过采用硅酸铝毯加稀土复合保温材料,本体温度下降超54%,年节能上百万元。

  今年初,镇海炼化启动泄漏检测与修复工作,泄漏限值比国内通行的泄漏限值整整严格了10倍。据测算,该技术每年可减排挥发性有机物11.7吨。既保护了环境,又降低了物料损耗。

  技术创新 巧降能耗

  今年上半年,镇海炼化围绕节能增效等课题, 25个攻关组开展形式多样的攻关活动234次,解决了一系列困扰生产经营的难题。电气部依靠自身力量,攻克了电气微机综保装置组态核心技术,2000多台高压综保没有因为内部组态、逻辑和程序的原因发生误动、拒动事故,确保了生产装置的平稳运行,有效降低了能源消耗。

  公司职能部门把抓好瓦斯、蒸汽、氮气、风等主要公用系统平衡作为节能降耗工作的重中之重,通过挖掘CFB锅炉潜力和油化联合优势,停用全部燃油锅炉。通过乙烯向炼油供氮、供风,停用了炼油低效能的小空分、小空压机。通过发挥两台大气柜的调节作用、装置原料合理安排、人盯死守监控,杜绝装置正常生产情况下瓦斯燃放高架火炬,取得良好效果,不但净化了大气环境,而且每年又新增经济效益超过1亿元。“优化集成”使公司的资源和能源消耗降到了最低。

  镇海炼化组织经验丰富的装置专家,对乙烯裂解装置节能降耗情况进行立体式“解剖”。通过提高裂解炉自控率、控制炉出口温度偏差、控制炉膛过剩空气系数、降低排烟温度、延长运行周期、减少烧焦次数、投用空气预热器等措施,开展全方位节能。去年,公司乙烯产量110.27万吨,超额完成5.27万吨。装置累计能耗比上年下降9.5千克标油/吨,创开工以来新低。高附收率最高升至61.45%,为系统内大乙烯最好水平。

  乙烯开停一次,至少损失5亿元效益。以烯烃部主任周纪军为核心的乙烯长周期运行攻关组,经过多次技术攻关,实施“微创手术”,在装置正常运行情况下,用高压水疏通裂解装置急冷油塔堵塞物,成功破解困扰乙烯裂解装置长周期运行难题,成为全球首家掌握在线冲洗疏通乙烯裂解急冷油塔堵塞技术的企业。

  炼油各运行部也争相开展各种形式的节能降耗技术创新活动,多套装置能耗创下历史最低纪录。2号加氢装置综合能耗从6.98千克标油/吨下降至5.05千克标油/吨,连续3年创历史最高水平,去年装置累计能耗5.05千克标油/吨,比上年下降10.9%,为中国石化同类装置能耗最低。今年上半年,公司累计炼油综合能耗44.45千克标油/吨,比去年同期下降3.13个单位,成为中石化首家半年累计炼油综合能耗低于45千克标油/吨的企业。

  2009年至2011年,镇海炼化实现利润连续3年超过50亿元。去年,在国内成品油价格严重倒挂、炼化企业普遍亏损的情况下,镇海炼化仍然实现利润31.6亿元,在业内一枝独秀。公司连续两年获得中国石化“特别贡献奖”,成为中国石化获此殊荣的唯一炼化企业。

  责任编辑:艾宏

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