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经过多方合作,中国石化成功产出了无灰分散剂优质产品,提升了高档润滑油的开发生产水平。
6月21日,装有30.8吨无灰分散剂T-161的专用车驶离扬子石化。这是扬子石化首批完成认证的产品,标志着该产品的试生产任务圆满完成,填补了中国石化在无灰分散剂领域中的生产空白。
在中国石化集团公司的指导下,扬子石化、石科院、润滑油分公司等单位,组成联合攻关小组,经过多方通力合作,逐步解决了装置试生产过程中的原辅料储运、技术指标调整、生产波动控制、产品质量提升等诸多问题,成功产出了三个牌号的无灰分散剂优质产品,提升了中国石化高档润滑油的生产和开发水平。
严把原料存储
无灰分散剂作为内燃机油的主要功能性添加剂,在高档内燃机油中得到广泛使用,添加剂量也随着油品等级的提高而逐步增加。同时,无灰分散剂可用作汽、柴油清净剂,以及乳化炸药乳化剂。
长期以来,由于缺乏自己的无灰分散剂生产装置,中国石化生产高档润滑油所需的无灰分散剂一直受制于市场,高档润滑油生产成本较高,严重影响了中国石化润滑油的生产和开发。为此,中国石化决定投资建设一套2万吨/年无灰分散剂生产装置,由石科院提供工艺包,扬子石化公司负责建设和运营,润滑油分公司负责原料供应及产品使用和销售。
2013年,中国石化首套无灰分散剂装置在扬子石化建成中交。该装置是国内单釜产能最大的生产装置,设计产能达到2万吨/年。
无灰分散剂装置的职工均是从扬子公司化工厂内部转岗而来的,缺乏操作经验。对于中石化的首套装置,职工们从来没有见过,生产操作中的每个细节、注意事项都是一片空白。
作为精细化工装置,无灰分散剂的生产对原料有着严格要求,原料配比要精确到万分之一,即要精确到0.1公斤。因此,在储运过程中,原料质量一旦发生细微变化,就会导致装置的生产波动。比如,有一种原料马来酸酐,存储过程中要求密闭、防潮,除了外包装外还有一层保护性内膜。在运输和存储过程中,如果不注意可能造成内膜破损,吸潮变质。该原料要求出厂之后3个月内必须使用完毕,超期可能会出现结晶、失效等状况。
为了确保原料质量,扬子石化首先严把原料入厂关。每一批进厂原料5~6吨,每吨40袋。200多袋的马来酸酐,每一袋都要认真检查。装置实行双把关、双检查制度,即一人负责卸货过程中的检查,另一人负责入库前的检查,每次检查至少需要4~5个小时。不仅要检查外包装有无破损,而且要仔细检查内包装。正常情况下,马来酸酐是直径约15毫米的瓷球状物体。因此,要用手仔细去触摸,如果发现有破损或者结块等情况,不予入库,从源头把好质量关。
其次,扬子石化改善原料堆场的设施条件。在原料堆场增加一定厚度的防潮防水层,防止原料意外受潮。同时,在原料上全部覆盖防潮布,减少和空气的接触。
通过实施一系列改进措施,扬子石化确保了原料质量,为装置的安稳生产打下了基础。
优化装置生产
为了早日产出合格产品,去年开始,在中国石化集团公司的组织领导下,扬子石化、石科院、润滑油分公司等相关单位,成立了联合攻关小组。扬子石化化工厂厂长丁家海担任组长。
无灰分散剂生产有10多项工艺指标。根据最初的工艺条件,各工艺参数不均衡,有的过剩有的不足。
“我们要把装置调整到最佳生产状态,运行平稳协调!”化工厂基础化学品装置党支部书记宋志刚说。
装置生产中,有一项温度指标需要严格控制。控制温度的设备导油炉是利用天然气先把导热油加热,导热油再把反应釜中的物料加热。此前,扬子石化从来没有操作过这种炉子,所以在调试过程中经常出现点火不正常的现象,温度控制不够精确。为此,他们把厂家技术人员邀请到现场,在厂家的指导下,一起进行调试,经过摸索解决了点火不正常的问题。
由于物料黏性较大,无灰分散剂装置中80%以上是齿轮泵。在这些齿轮泵中,由于其中的一个配件——垫片选型不合理,造成蒸汽中凝液进入到物料中,影响了装置生产。车间通过逐级排查,最终确定了垫片选型不合理是真正的元凶。最终,他们把现场所有齿轮泵垫片全部改型,消除了隐患。
无灰分散剂产品中,有一项关键指标——产品透明度,客户对产品的透明度要求较高。然而,什么是透明度,产品指标中并没有明确的概念和具体的要求。为了达到产品透明度的要求,扬子石化和石科院理论结合实践,不断精心调整原料配比、优化工艺指标,通过攻关成功解决了该问题。目前扬子石化产品透明度关键指标已经优于市场主流产品,赢得了客户信赖。
实现节能降耗
扬子石化不仅通过攻关产出了优质产品,而且开动脑筋,不断探索创新,降低装置的能耗物耗。
在无灰分散剂生产过程中,有一个过滤环节即先添加助滤剂和需要过滤的物料一起搅拌,然后进行过滤。在最初的过滤中,存在着产品收率偏低、废渣量偏多的现象。为此,扬子石化通过不同的试验,摸索出五种不同的操作方法,并从中找到了一种收率最高、废渣量最少的过滤方式,最终废渣产生量低于设计指标。
原来每生产一批产品,导热油炉需要点炉5~6次,天热气耗用量较高。装置通过现场认真排查,发现了4个调节阀存在内漏情况。通过消除内漏、优化温度控制等手段,点炉次数减少到2~3次,天然气耗量降低约40%。
精细化工生产为间歇式生产,每一批次生产后,塔罐内都会残留一些物料,不仅影响生产,而且造成浪费。为此,扬子石化探索出了一套独特的操作方式,实现了物料的回收利用,成功将系统内物料残留量降到最低水平,消除了残留物料对生产的影响。
生产中,有一项滤饼吹干的操作。原设计中让吹扫后的氮气直接进入污水罐,洗涤后放空,但是氮气中夹带的油气同时带到污水罐,造成了物料浪费。为此,装置设计出了一套油气分离器,安装在吹扫管线上,对氮气中的油气进行回收利用。
在取样分析中,有一种物料温度高达200多摄氏度,容易造成取样人员烫伤。为此,装置技术人员受到纸杯杯托的启发,利用废旧垫片和伴热管焊接成取样杯托,用杯托去取样,既操作方便又避免了烫伤。
截至目前,扬子石化已完成了无灰分散剂三个牌号的试生产。其中,T-161牌号已完成了产品认证,并顺利出厂。其他两个牌号的产品将在近期完成产品认证工作。
责任编辑:石杏茹
znshixingru@163.com