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石家庄炼化通过顶层设计、梯级利用、技术改造多种形式,节水行动见实效。
近年来,石家庄炼化积极践行绿色低碳发展理念,通过顶层设计、梯级利用、技术改造多种形式,全流程、全链条实施节水行动,不断提高用水效率,不仅获得“河北省节水标杆型企业”称号,还连续三年获评中国石油和化学工业联合会“水效领跑者”标杆企业(原油加工)称号,持续为企业绿色发展赋能。
公司建立“源头优化+水资源结构优化”和“工艺用水梯级利用+水资源分质使用”的集成化、系统化管理模式,层层深入推动节水减排工作,2023年度水重复利用率达99.16% ,加工吨原油取新鲜水量持续降低至0.295吨/吨,达到行业先进水平。
顶层设计,优化水资源结构
“石家庄是全国最缺水的城市之一,节约和保护水资源、强化水资源管理是一项功在当代、利在千秋的伟大工程。”石家庄炼化生产技术部副经理刘岩表示,“石化企业作为耗水大户,节水更是我们不可推卸的责任。”
为此,公司成立了节水减排工作领导小组,定期组织节水专业讨论会和专家诊断会,对标国内外先进企业节水减排现状,分析公司各生产环节节水减排的潜力。
作为节水主管部门,石家庄炼化生产技术部编制节水工作《责任矩阵》,确定检查内容、评价标准、责任单位及责任人,压实管理责任,充分调动各部门、各专业参与节水减排工作。
节水首先要优化水资源结构。2019年石家庄炼化引入南水北调长江水替代深井水,开启了企业“零取地下水”的时代;同步引入石家庄市桥东污水处理厂的城市中水,直接或经深度处理后回用于循环水场补水、制备除盐水、厂区绿化等,近年城市中水引入量持续走高,2023年城市中水使用量已占总用水量56.3%,成为企业的主要水源之一。
“水务运行部水道班必须保证每月至少对全厂管网彻底巡检一遍,这是一条硬杠杠!”生产技术部水务专业工程师杨帆表示。随着运行时间的延长,为最大限度减少跑冒滴漏,公司强化水系统泄漏管理,发现问题第一时间处理,确保水泄漏管理始终处于较好水平。
此外,公司坚持“每周有安排、有落实、有检查、有反馈,形成闭环管理”,坚持执行用水定额管理、计划用水;建立评价考核体系,定期对节水减排目标执行情况进行检查、考核;正向激励全体员工承担节水减排责任,形成“千斤重担众人挑”的局面。
梯级利用,分质使用水资源
“水务专业在炼化企业整体生产框架中属于辅助专业,但作用不可小觑。”刘岩表示。为充分发挥水务专业管理优势,石家庄炼化坚持全厂一盘棋的理念,畅通上下游渠道,坚持优水优用、梯级利用,最大限度分质使用水资源。
为更好地为锅炉和生产装置提供一级除盐水,公司持续抓好化学水装置运行和水质管理,化学水水质指标合格率达到98%以上,同时降低化学水的制水比耗,最大限度节约新鲜水。
蒸汽凝结水作为优质水资源,处理成本相对较低。公司凝结水站采用超微过滤+纤维过滤工艺生产精制凝结水,目前蒸汽凝结水回收率达74.97%,和一级除盐水混合供锅炉和生产装置用水。
“持续优化污水回用系统,让工业废水变活水。”杨帆告诉记者,公司实施污水源头控制,严格执行污水分级控制,减少污水场遭受冲击的频次;抓好污水处理过程控制,最大限度发挥每个处理阶段作用;严格排放控制,确保污水外排合格率始终保持在100%。同时,针对含盐污水系列达标处理的污水含盐量较高组织开展攻关,通过双膜处理装置进行深度处理,及时更换RO反渗透膜,双膜产水量逐步提升,达到每小时300吨,最大限度发挥双膜在水网络优化中的关键作用,带动企业污水回用率达到66%。
公司还通过流程优化,将市政中水通过高密池除铁后并入回用水系统,并将循环水场全部接入回用水流程,循环水场补回用水率大幅提高接近100%;绿化用水全部改为回用水;洗槽站真空泵冷却水改为循环供水;将部分装置并联水冷器改串联运行,最大限度节约循环水。
技术改造,让每一滴水效用最大
及时根据工艺要求调整空冷喷淋用水,根据季节变化随时开停伴热系统……在石家庄炼化,生产装置一线员工将节水作为生产经营硬指标、硬任务,已经成为一种工作习惯。
近年来,石家庄炼化坚持“走出去、请进来”,学习应用先进节水技术,先后投用了循环水旁滤节水装置、除氧器等9套乏汽回收装置及储运罐区蒸汽凝结水伴热、部分装置蒸汽凝结水回收等项目,力争让每一滴水发挥出最大效用。
在两个循环水场增设节水型旁滤节水装置,年节水24万吨;储运罐区蒸汽凝结水伴热及部分装置蒸汽凝结水回收改造,年回收凝结水4万吨;增上乏汽回收装置,年节水7万吨;对炼油环保用水进行改造,高密度沉淀池区新鲜水改接回用水,二沉池区、BAF池区增加回用水冲洗水线,降低水耗3.3万吨。
通过流程改造,回收利用夏季雨水。2023年通过优化攻关控制,将老区和新区三个雨水监控池保持低液位,根据雨情最大量收集雨水回收,夏季回收雨水30余万吨,经污水处理后作为回用水替代新鲜水使用。
与地方供暖企业合作,冬季采暖季将炼油2号、3号循环水场部分循环水回水送至绿源低温热有限公司换热站,作为石家庄市高新区冬季采暖的热源,既降低了水量蒸发又实现了双方共赢,社会效益和环境效益显著。
“未来三年,正值企业绿色转型项目施工建设投用期。以此为契机,我们成立‘零取水’攻关团队,积极攻关探索,依托高密中水回用处理设施进一步扩大城市中水引入量。同时,增上500立方米/小时高盐水双膜处理设施,用于处理双膜浓水、含盐污水,进一步提高水效利用率,为企业实现‘零取水’目标奠定了良好基础。”刘岩表示。
要做到用水更少、效益更高、生态更好——节水减排,石家庄炼化永远在路上。
责任编辑:郑 丹