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在中国石化广东中山石油分公司,有一位2025年被授予“全国劳动模范”称号的一线工作者。2010年至今,他带领团队攻克了一系列技改难题,先后获得了7项国家专利,其中新式排空设备成为广东石油首个发明专利。这些专利为企业创效超4000余万元。
他用“庖丁解牛”的娴熟,为库站解剖痛点、难题。他让技改创新从阳春白雪的实验室,走向遍布城乡的库站一线。他就是扎根一线21年的中山石油分公司白石桥加能站站长杨应标。
- 最美“创新先锋”始于小技改
2004年,中专毕业的杨应标进入中山石油分公司浪网高速站,成为了一名普通的加油员。由于所学专业为模具设计与制造,他平时在工作中常留心站里设备,进行小技改。工作初期,为解决进站大巴车挂枪加油的问题,他用铁丝制作了一个枪托装置,实现挂枪加油。这次小小的尝试,让他尝到了小技改的甜头。
2010年,中山石油分公司的各个站点进行第一次大规模油气回收升级改造。每次管线排空,都需要租赁2台油罐车用于水油分离,一天仅用车费就达1500元,一年下来费用十几万元。杨应标发明了三头分线器和油水分离桶组合的新式排空设备,解决了以往排空时间长、现场油气污染重、排空速度不够快可能导致的水杂残留等问题,管线排空效率对比过去提升了6倍,油罐车租赁费也节省了下来。
- 化解“急难愁盼”问题
2018年,在该公司的大力支持下,杨应标劳模创新工作室成立。工作室成员以基层加油站的“急难愁盼”问题为出发点,继续研发新的设备,为油站减负。
一次,他们正在攻坚卸油油气挥发问题,杨应标深夜喝茶受“一滴茶水”的启发,萌生了“透明密闭观测窗”的创意。没有专业设备,他们拆净水器零件、跑遍全市找材料,在油站杂物间和工作室里攻坚克难。2019年10月,第一代密闭式接卸油质量观测装置试验成功,实现了“从0到1”的突破。但此时的设备存在静电隐患、视窗盲区等缺陷,他们便继续优化,在2021年8月推出了第二代产品。2023年,持续优化后的第三代装置在省公司领导的大力支持下进行全省推广,解决了相应的安全环保难题,更为公司创造了经济效益。
- 攻关全流程深度清洁设备
随着加油站服务需求的升级,客户对车辆清洁与维护的需求日益多元化。过去,加油站采用的传统分散式的洗车、打气、吸尘设备功能单一、操作繁琐,不仅效率低下,还影响用户体验。面对这一痛点、难点问题,杨应标及其团队决心研发一款集高压冲洗、智能打气、高效吸尘、自助擦拭于一体的集成化设备工作台,为进站客户提供真正的一站式深度清洁服务。研发过程充满挑战,一系列问题让杨应标及其团队夜不能寐。他们历经数百次方案调整、技术攻关和实地测试,从硬件兼容性到软件控制系统,每一步都凝聚着无数心血。尤其在设备联动与用户体验优化上,他们反复打磨细节,最终攻克了功能化集成、智能感应、快速切换等技术难题,成功研制出了这一集成化设备。该设备1.0版本于2024年底投入使用,2.0版本也在今年3月投入了使用。设备投用后,进站客户无须多次移动车辆即可完成全流程深度清洁,客户满意度和洗车量显著提升。
“其实,我不过是用土办法搞小发明。能为企业做点事,是我的价值所在。”杨应标如是说。如今,这位扎根基层的“创新先锋”仍以饱满的热情奋战在技改一线,用智慧与汗水践行着初心。