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7月13日,安岳地区晴热持续,气温飙至39℃,室外体感温度超43℃。在这片被热浪炙烤的土地上,为期9天的资阳压气站首次年检完美收官,三台压缩机组再次发出轰鸣,通过川气东送二线,持续强劲上载国家管网。

资阳压气站
资阳压气站自去年9月25日投运以来,三台压缩机组累计运行时间均超过8000小时。7月5日,资阳压气站首次年检拉开帷幕,涵盖压缩机、齿轮箱、润滑系统、密封气系统、工艺冷却系统等61个项目,以及29项非常规维护检修任务。
两站一线赴“蒸途”
入伏前的安岳大地,阳光灼热,空气中热浪翻涌不停。
资阳压气站内,属地单位重庆输气作业区工艺组和维修班员工,始终坚守在岗位上,从方案落实到工序衔接,从落实安全措施,到协调人员物资,每个环节层层把关,每项措施逐条确认,每一个环节都有人员盯守,确保安全有序施工。
铜梁压气站副站长熊浩,主动放弃休息时间,风尘仆仆赶赴资阳压气站提供技术支援。从压缩机房到仪控间,从工艺区到调控中心,她不停奔波于各个作业现场,查参数、对流程、解难题,为压气站首次“体检”助一臂之力。
属地安全监督卿勇,全程驻守检修一线,承担着安全巡查与风险管控重任。他以“党员身边无隐患、无违章、无事故”为铁律,走遍每一个作业点,查遍每一处细节。烈日下,他的肌肤早已晒得黝黑发亮,但脚步从未放缓。
7月12日午后,温度上升至39摄氏度,在阳光下行走一小段路,衣衫便被汗水浸湿。高温炙烤中,资阳压气站至忠义末站开展清管作业,重庆输气作业区派出精干力量,坚守在27公里管线上,为清管作业筑起一道安全防线。

酷暑下监听清管器通过管道
10时59分,清管器从资阳压气站发出,12时30分,作业区运维保障班班长肖洒,冒着酷暑赶到忠义末站外3.8公里的临时监听点,负责记录清管器通过时间。在面积狭窄的土坑里,肖洒匆匆扒了几口盒饭,喝了几口早已变得温热的矿泉水,随后双手交叉压在管道上,耳朵贴近手背,身子匍匐在管道上一侧,仔细倾听清管器通过的声音。
1点30分,随着一声闷响,肖洒一脸喜悦地站起身,忘记了后背早已被汗水浸透,记录下清管器通过的准确时间。接着,他几个健步跳出监听点,向忠义末站奔去……
“解题能手”巧解难题
在压缩机组“体检”中,输气技能专家工作室成员,分别担负机械、自控、仪表检维护。7年前,专家工作室成员第一次接触到电驱离心式压缩机组,不畏艰难,边学边做,闯创并进,共完成技改13项,完成难题攻关9项,逐渐形成了一整套检维护经验。
此次检修工程中,有29个项目系非常规维护,均是平时运行中发现并等待停机检修时“问诊”的疑难杂症。
专家工作室“解题能手”的到来,为解决各种疑难问题发挥了重要作用。以前在设备运行时,员工们就发现三台电机润滑油系统液位偏低,正常情况应在二分之一位置,但实际处于三分之一位置,厂家接到反馈后一直未能解决此问题。专家工作室成员、处机动设备管理站赵兵介绍,液位偏低,会使轴承温度升高,导致电机损坏。此次检修中,工匠们经过多次检查和测试,终于发现症结所在:油烟负压过大造成。接下来,大家对症下药,调整润滑油系统烟道压力,一举解决了难题,经72小时运行测试,顺利消除缺陷。

资阳压气站检维护现场
防喘振阀超跳则是工匠们解决的又一道难题。重庆作业区副经理、铜梁压气站站长吴非介绍,所谓防喘振阀超跳,即开到某阀位时,防喘振阀的阀芯会超过目标值10%,然后再回弹至目标值。针对这一现象,工匠们结合铜梁压气站的运行经验,与厂家一道对执行机构仪表风管路进行了一系列优化,一番操作下来,难题迎刃而解。
这些体现输气经验和智慧的妙招,被梳理提炼后,化身压气站问题库里的“问答题”,成为以后检修时遇到同类问题的鲜活案例。
创新成果让仪表更精准
仪表“体检”是此次检修的重头戏之一。尽管仪表种类多、数量大,又涉及压缩机干气密封、变频水冷、电机水冷及工艺等多个系统,但检修人员在此前历次维护中,摸清了压缩机组的“脾气”,精心制作了转换接头、压缩机组温度接线端子排等适应性强的“神器”,维护起来更加得心应手。
在压气站中控室内,班长李斌聚精会神地开展压缩机组各项参数测试,手指在键盘上快速敲击,眼睛紧盯屏幕曲线。仪表工代华翔刚从仪表检修现场匆匆赶回,顾不上擦去满脸汗珠,立即俯下身核对并记录仪表回路数据,确保每一条信号都准确无误。
各类创新技术成果,在此次仪表检定中得到广泛应用。参战人员通过使用压力变送器取压转换接头,大幅提升压力变送器检定工作效率。借助校验仪逐点比对中控与现场数据,不放过任何一个微伏级的偏差。同时,依托2026年QC课题成果《天然气管道气柱差影响分析及修正公式研究与应用》,成功厘清并解释了忠义末站向资阳压气站反向供气工况下,资阳压气站进站压力高于忠义末站出站压力的异常现象,为管网压力精准调控提供了技术依据。

资阳压气站仪表检定
首席技师、集团公司技能专家罗洪宇介绍,仪表检定过程每一步都稳而准,9天里,累计完成仪表单校209个、回路校准304个,仪表检校总量达513个,攻克了多项机组仪表及设备运行难题,消除了一号机电机水冷主过滤器压差超标、三号机压缩机止推轴承供油流量超限、三号机电机冷却器进出风温度量程异常等多项设备隐患,各类设备仪表精度及运行稳定性显著提升,夯实了机组安全稳定运行基础。



